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          應對疫情影響長征汽車生產有妙招 ——精益制造再升級,助推生產提效率
          來源:河北長征汽車    作者:商用汽車網    瀏覽:11652    2021-01-12 16:15:41



          此次疫情的出現,位置河北邢臺的長征汽車在生產方面受到了不小的影響,疫情防控期間很多員工無法正常上班,生產制造人員緊缺。

          2020年長征鳳凰系列輕量化牽引車經過市場試銷售階段,市場反饋積極,廣大客戶對長征鳳凰C5牽引車燃油系列7.6噸、LNG系列8.2噸的自重表現尤為傾心,訂單源源不斷。為保證訂單按時完成,使客戶盡早提到車輛,長征汽車車間員工將精益制造理念不斷地運用到現場生產作業中,使車間現場工藝布局和生產效率有了明顯提升。

          改善一:發動機分裝工位調整改善

          發動機分裝工位原為地攤式生產,員工需要跨越發動機輸送線提取零部件,作業程序主要浪費在了行走時間上。我們將作業內容調整到發動機分裝輸送線,充分利用現有工裝,形成流水線作業,減少了員工行走距離10米,減少員工彎腰拿件5次,實現了發動機分裝工位重新布局,提高了發動機分裝效率,每臺作業時間節省10分鐘。

          應對疫情影響長征汽車生產有妙招

          改善二:駕駛室工位布局優化

          駕駛室工位由原先的分散式布局,通過各班組長的研究討論,將駕駛室布置調整為緊湊型布局,提高了落裝駕駛室的效率,每臺車生產增加效率20分鐘。

          應對疫情影響長征汽車生產有妙招

          改善三:SCR分裝瓶頸改善

          將線邊分裝調整為獨立分裝,消除線邊SCR分裝現場混亂現象,節省員工查找零部件工作時間2分鐘。同時將SCR工位拆分,小總成分裝由線邊分裝調整為獨立分裝,取件距離從4.5米減少到1.5米,縮減員工來回取件行走距離6米,解決了SCR上裝瓶頸工序。

          應對疫情影響長征汽車生產有妙招

          改善四:車架班組工藝布局改善

          通過現場對作業區域零部件安裝部位進行分析,車間制作了專用工位器具,將原有集中存放改為分區域分類存放,確保員工就近取件,每天減少員工行走距離260米,節省員工查找及取件時間2小時。

          應對疫情影響長征汽車生產有妙招

          通過現場改善,車間員工走的路少了,找件的時間縮短了,工作效率提升了。車間員工體會到精益制造帶來的好處,員工之間的團隊合作意識更強了,工作環節的緊密性也得到了極大提高,各班組的配合更加流暢,為車間的整體工藝制造提高了效率。

          精益制造改善的路還很長,我們的改善空間還很大,精益改善無止境。我們相信只要通過不斷學習、改變觀念、更新理念、努力工作、團結奮斗,長征汽車不以惡小而為之,不以善小而不為,注重改善質量進一步的提升和穩定,注重積累工藝上點點滴滴的每一步改進,用不斷的自我突破創造更大的輝煌成就!




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